毫無疑問,PLC是現(xiàn)代工業(yè)自動(dòng)化生產(chǎn)中具有重要地位,下文將重點(diǎn)介紹在電鍍生產(chǎn)線中PLC應(yīng)用形勢等。
在工業(yè)生產(chǎn)控制過程中,PLC的應(yīng)用非常廣泛。在機(jī)械制造、石油化工、冶金鋼鐵、汽車、輕工業(yè)等領(lǐng)域的應(yīng)用都得到了長足的發(fā)展,特別在冶金化工行業(yè)得到廣泛應(yīng)用。
某冶煉廠的電鍍生產(chǎn)線采用專用行車,行車架上裝有可升降的吊鉤,行車和吊鉤各由一臺(tái)電動(dòng)機(jī)拖動(dòng),行車的進(jìn)退和吊鉤的升降均由相應(yīng)的限位開關(guān)3(3定位。該生產(chǎn)線上現(xiàn)有三個(gè)槽位,也可以根據(jù)生產(chǎn)需要和工藝要求方便的擴(kuò)展。
該系統(tǒng)具有手動(dòng)和自動(dòng)循環(huán)兩種工作方式,手動(dòng)方式用于設(shè)備調(diào)試或出現(xiàn)故障時(shí)實(shí)現(xiàn)單步動(dòng)作或調(diào)整設(shè)備到原始位置。在自動(dòng)方式下,電鍍生產(chǎn)線不工作時(shí),行車、吊鉤處于原位,裝好工件后,只要按下啟動(dòng)按鈕,吊鉤上升,上升到上限位,吊鉤停止運(yùn)行;行車再帶動(dòng)吊鉤右行至鍍槽,行車停止運(yùn)行;然后吊鉤下降,下降至下限位,即工件放入鍍槽,電鍍150S后提起,停放30S,讓鍍液從工件上回流到鍍槽;然后行車再右行至回收槽,吊鉤下降,將工件放入回收槽中浸泡26S,提起后停放18S,接著行車再右行至清水槽,將工件放入清水槽中清洗28S,最后提起停放15S后,行車左行至左限位,吊鉤下降至原位,電鍍一個(gè)工件的全過程結(jié)束。
該系統(tǒng)原來采用繼電器接觸器系統(tǒng)控制,由于故障多,運(yùn)行參數(shù)不便調(diào)節(jié),又不具備監(jiān)控功能,給生產(chǎn)和運(yùn)行管理帶來諸多不便。所以改為用PLC和觸摸屏聯(lián)合控制,不僅提高了控制的自動(dòng)化程度,而且在系統(tǒng)運(yùn)行過程中,還能用觸摸屏修改控制需要的時(shí)間參數(shù),經(jīng)過實(shí)踐操作證明,改造后的系統(tǒng)操作筒捷,運(yùn)行穩(wěn)定,可靠性高。