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大亞灣核電站1號主變壓器W相中性點接頭燒斷事故分析

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2014-10-21     來源:[標簽:出處]     作者:[標簽:作者]     瀏覽次數(shù):138
核心提示:

  1主變壓器設備概況

  大亞灣核電站1號、2號主變壓器是目前國內(nèi)容量最大的變壓器,主變壓器由3臺375MVA的單相變壓器組成,額定容量為1125MVA。主變壓器低壓側(cè)電壓(發(fā)電機出口電壓)均為26kV,高壓側(cè)電壓分別為420kV(1號機組)和525kV(2號機組)。主變壓器低壓側(cè)為三角形接線方式,每相電流為24982A高壓側(cè)為Y型接線,每相電流為1546A(1號機主變壓器)和1237A(2號機主變壓器),主變壓器冷卻方式為強迫油循環(huán)風冷ODAF型。

  2事故發(fā)生過程

  2000年2月28日17時46分5秒,1號主變壓器W相高壓側(cè)中性點套管出口連接件(連接頭及軟連接母排)發(fā)生過熱燒斷事故,事故過程形成電弧放電。當中性點電弧放電轉(zhuǎn)向?qū)︵徑邏簜?cè)冷卻器一回油管放電時,引發(fā)主變壓器第一套零序保護動作(保護定值400A/0.1s),使1號發(fā)電機組及反應堆緊急安全停機、停堆。主變壓器跳閘后廠用電成功切換到輔助電源供電系統(tǒng)供電。事故發(fā)生過程中保護系統(tǒng)動作正常,同時,工作人員手動啟動主變壓器噴淋系統(tǒng)并經(jīng)消防隊干預將主變壓器套管殘火撲滅。

  3原因分析

  事故發(fā)生后,發(fā)現(xiàn)主變壓器W相中性點套管出口接線端子已燒熔,出口連接線已燒斷達18cm,套管上部瓷裙已碎裂。電弧放電過程中對鄰近一回油管(高壓側(cè))有輕微放電燒痕,其它部件無箱本體壓力釋放裝置未動作,說明其內(nèi)部電弧放電可能性不大。檢查發(fā)電機-變壓器組差動保護(保護定值0s)、主變壓器差動保護(保護定值0s)以及主變壓器高壓側(cè)過流保護均未啟動及未動作出口,說明主變壓器未發(fā)生短路故障。故障時主變壓器零序電流達1414A(二次電流0.707A),持續(xù)0.18s。主變壓器第一套零序保護(二次保護定值0.2A/0.1s)動作正常,主變壓器第二套零序保護(二次保護定值0.3A/2.5s)啟動正常(未動作出口)。此時,立即取油樣作化學分析,油色譜、微水含量、油耐壓值均合格;測量主變壓器W相高壓繞組絕緣電阻和三相直流電阻均正常;制造廠變壓器專家對其內(nèi)部構件、鐵心和繞組等進行全面檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。分析事故現(xiàn)象和繼電保護動作情況,可確認本次突發(fā)事故是由于W相中性點出口連接頭接觸不良所造成,

  影響因素有以下幾點:

  a)原中性點連接頭設計不合理,接觸面積設計裕度不夠?qū)嵨餃y量,銅導電桿與銅夾具的視在接觸面積為2×1150mm2,銅夾具與鋁母線板之間的視在接觸面積為2×1850mm2。根據(jù)國內(nèi)設計規(guī)范計算,其接觸面上的電流密度比規(guī)范要求值分別大4倍(按有效視在面積算為7.95倍)和3.17倍。2號主變壓器中性點接觸面上的電流密度比規(guī)范要求值分別大5.35倍和2.13倍,與國內(nèi)幾家主要大變壓器廠采用的電流密度值0.2A/mm2相比差距很大,與嶺澳核電站1號主變壓器中性點連接頭相比差別更大,這種比較見表1所示,這樣的設計在接觸面上就易形成局部熱點。

  b)中性點連接頭的結(jié)構形式可靠性差變壓器中性點連接頭采用的是導電銅桿(套管出線)、導電銅夾件(又稱過渡銅夾件)、導電鋁板經(jīng)鋼螺栓(長螺栓),按蹺蹺板模式一起緊固的連接方式,與IEEE標準和GB5273—1985推薦的常規(guī)通用接線端子(目前嶺澳核電站采用的接線方式)的“導體與導體”“導體與接線端”分級連接的設計相比,其可靠性較差,原因是蹺蹺板式的螺栓緊固模式中,任何一個螺栓的失效(如螺帽脫扣,螺桿斷裂),均會造成另一側(cè)螺栓功能的喪失,而剩余的一對連接件無法獨立承擔額定電流下的長期安全運行,因此,任何一個螺栓的失效最終都會導致事故發(fā)生。經(jīng)對現(xiàn)場備用相變壓器中性點套管連接頭的調(diào)查,其連接頭與現(xiàn)在使用的這種結(jié)構不同,分析認為由于主壓器變中性點接地母線為鋁板設計,而中性點套管原接線端子與之無法直接連接,在此情況下廠家采用了過渡夾件實現(xiàn)連接的設計,而這種變更的設計造成其可靠性變差。

  c)環(huán)境影響在運行過程中,受本地區(qū)來自海洋中各種鹽分和潮濕環(huán)境的影響,在銅質(zhì)或鋁質(zhì)材料表

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