1、存在的問題
1.1粒度控制難度大,內(nèi)破碎負(fù)荷加重,由于大顆粒(超過必3mm)重返機(jī)頭,致使系統(tǒng)粒度偏大,為保證粒度指標(biāo)只好減少噴漿量,進(jìn)行重新破碎調(diào)整,每次花費時間都在5h左右,在調(diào)整過程中常出現(xiàn)成品外形不規(guī)則,具有細(xì)粉難以篩除,產(chǎn)品質(zhì)量(粒度)無法保證。經(jīng)觀察分析,我們認(rèn)為這一問題屬于機(jī)內(nèi)分級錐分級效果不佳所致。大顆粒重返機(jī)頭,繼續(xù)涂布粘結(jié),周而復(fù)始。造成內(nèi)破碎負(fù)荷加重,因超載而電機(jī)燒壞。
1.2機(jī)頭容易化料,嚴(yán)重時已熔化的物料進(jìn)人迷宮式密封圈(碳化纖維盤根密封件填料的作用和特點),生產(chǎn)無法進(jìn)行,被迫停車清理,費功費時。此問題是內(nèi)返料落料位置不合理,易直接受高溫作用,脫水熔化所造成。
1.3臺時產(chǎn)量偏低,適應(yīng)不了日產(chǎn)量在110t以上的生產(chǎn)負(fù)荷,原因是系統(tǒng)粒度波動大,細(xì)粉過多,干線時常堵塞,達(dá)不到長周期連續(xù)運(yùn)行,限制了裝置潛在能力的發(fā)揮。
2、改造之后的效果
2.1取消了原有的機(jī)內(nèi)分級錐,重新設(shè)計安裝了分級裝置,徹底解決了大顆粒復(fù)返機(jī)頭的弊端,減少了內(nèi)破碎負(fù)荷40%一50%,臺時產(chǎn)量增加30%,在料漿指標(biāo)正常情況下,日產(chǎn)量可達(dá)150t以上,操作省力省心,尾氣風(fēng)機(jī)、除塵器等干線也由此可實現(xiàn)連續(xù)運(yùn)行60天以上不清堵,實現(xiàn)了長周期連續(xù)運(yùn)行。
2.2我們根據(jù)機(jī)內(nèi)物料流動性強(qiáng)的特點,在機(jī)尾篩分區(qū)設(shè)計安裝了物料分布器,增加有效篩分面積90%以上,從而保證了產(chǎn)品質(zhì)量(粒度),必1一4mm顆?砷L期穩(wěn)定在90%以上,且均勻光滑,無細(xì)粉。
2.3設(shè)計并改造了機(jī)內(nèi)螺旋通道在機(jī)頭的落料位置和物料運(yùn)動方向。根除了機(jī)頭化料,保證了裝置連續(xù)運(yùn)行,節(jié)約了維修經(jīng)費。
3、結(jié)論
此項改造連續(xù)三個月生產(chǎn)運(yùn)行,我們認(rèn)為在技術(shù)上安全可靠,在效果上收效明顯,提高了產(chǎn)品質(zhì)量,增大了生產(chǎn)能力,節(jié)約了維修經(jīng)費開支,減少了勞動付出,實現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo)。