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高溫液體泵故障原因及排除方法

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2014-10-21     來(lái)源:[標(biāo)簽:出處]     作者:[標(biāo)簽:作者]     瀏覽次數(shù):104
核心提示:

  一、高溫液體泵的故障起因及排除步驟: 

  起因1、泵開行后,入口壓力升不上 

 、湃~輪繚繞位置不符。 
  ⑵泵未充足予冷,泵內(nèi)有氣體。 
  排除1: 
 、烹姍C(jī)輸出線兩相接報(bào)對(duì)調(diào) 
  ⑵接續(xù)結(jié)冰,并翻開防氣缸或調(diào)整密封氣壓力。 
  起因2、泵的標(biāo)高或流量有余。 
 、烹姍C(jī)轉(zhuǎn)速有余。 
 、迫~輪或彈道淤塞。 
 、且?yàn)槊芊鈿鈮哼^大,有適量的氣進(jìn)入泵內(nèi)。 
  排除2: 
 、旁龆噢D(zhuǎn)速。⑵蕩滌。⑶調(diào)節(jié)密封氣壓力。 
  起因3、液體吸不上,批示壓力猛烈撲騰 
 、艔椀篱y未開或彈道屏障大。 
 、茝椀缆。 
  排除3: 
 、欧_或蕩滌。⑵修整 
  起因4、電機(jī)溫升高。 
 、烹姍C(jī)故障。 
  ⑵葉輪口環(huán)已擦。 
 、敲詫m密封已碰擦。 
  排除4: 
 、烹姽ば拚。⑵調(diào)整間隙。⑶調(diào)整間隙。 
  起因5、驟然停車 
  ⑴密封氣壓力低連鎖。 
 、戚S承內(nèi)卡死。 
  排除5: 
 、耪{(diào)整壓力。⑵蕩滌或更替。 
  起因6、產(chǎn)生振動(dòng)或樂音 
  ⑴機(jī)身與旋子不齊心。 
  ⑵泵進(jìn)口壓力過低或其它起因此產(chǎn)慪氣蝕。 
  ⑶靜止件與生動(dòng)件產(chǎn)生附著 
 、刃诱麢C(jī)松動(dòng)。 
  排除6: 
 、耪{(diào)整⑵調(diào)整壓力,放氣。⑶校對(duì)⑷檢 

  二、多少起液體泵事變綜合 

  (1)革新投產(chǎn)首次調(diào)氬,開西號(hào)氬泵時(shí),入口壓力怎么也上不去,采納充足予冷,變頻調(diào)價(jià)為最高,過濾網(wǎng)審查,穿墻進(jìn)入口管隔音審查、解決等步驟也沒無(wú)效果,廠家當(dāng)場(chǎng)調(diào)試人員也一籌莫展。改開東號(hào)氬泵,壓力很快下去,運(yùn)行畸形。后檢修扒塔,發(fā)現(xiàn)西號(hào)氬泵進(jìn)口彈道設(shè)計(jì)不正當(dāng),彎頭太多,原來(lái)粗氬Ⅱ塔塔釜就低,那樣氬泵進(jìn)口NPSH達(dá)不到設(shè)計(jì)值,入口壓力上不去。對(duì)進(jìn)口管革新,縮小彎頭。再啟動(dòng),所有畸形。 
  (2)因氬泵入口管頂部開裂,停車檢修后,再啟動(dòng),發(fā)現(xiàn)氬泵運(yùn)行不久,壓力就掉下來(lái),加溫反吹后,再啟動(dòng),仍是如此,把Ⅱ塔塔釜液體全排凈,從新積液,氬泵仍使不得畸形運(yùn)行。最初扒氬泵小保冷箱,去掉進(jìn)口過濾器網(wǎng),問題得以克服。綜合覺得,Ⅱ塔內(nèi)進(jìn)入珠光砂的起因是:氬泵入口管頂部開裂,停車后,漏進(jìn)珠光砂,再流到粗氬Ⅰ頂棚部,加溫時(shí)經(jīng)過餾分上呼吸道道流進(jìn)粗氬Ⅱ塔。 
  (3)氬泵密封氣結(jié)束選用壓力氮?dú)猓痪冒l(fā)現(xiàn)密封零碎混合氣排放管有液體排出,綜合覺得密封氣阻塞,用微量水綜合儀綜合壓力氮?dú),發(fā)現(xiàn)含水量近1000PPm,該署水是因?yàn)轺各沟獕簷C(jī)結(jié)冰水鋼套不縝密漏進(jìn)的,問題起因得以找到。密封氣改用量具大氣后,氬泵運(yùn)行畸形。 
  (4)首次革新,采納取締精氬塔流程,魚白氬中微量氮純度始終不象樣,信任是密封氣滲漏造成的,鉆研決議密封氣改用氬泵入口壓力氬,后果魚白氬仍不象樣,密封氣又改回量具氣。最初繼續(xù)二期革新,增設(shè)精氬塔后,魚白氬象樣。 
  (5)往年8朔望,正在運(yùn)行的東氬泵發(fā)現(xiàn)漏夜,改用西氬泵,啟動(dòng)時(shí),轉(zhuǎn)速只能調(diào)到2900轉(zhuǎn)/分,泵入口壓力為0.58Mpa左右,液體打不上粗氬Ⅰ頂棚部。電工征詢廠家后,從新調(diào)試變頻器,轉(zhuǎn)速達(dá)成3600轉(zhuǎn)/分,泵入口壓力升為0.8Mpa,液體可不利打入Ⅰ頂棚部。三、液體泵突停對(duì)空分零碎的莫須有液氧吸附器用液氧泵的突停對(duì)空分零碎莫須有不大,重要須留神的是保險(xiǎn)上面,要采取主冷液氧奇險(xiǎn)雜質(zhì)勤綜合,增強(qiáng)液氧排放等措施。有些液體泵突停對(duì)空分零碎莫須有很大,(1)無(wú)氫制氬流程中的輪回粗液氬泵突停,粗氬冷凝器仍在作業(yè),風(fēng)化的一大批液體積攢在粗氬Ⅱ塔底部,使不得回到粗氬Ⅰ塔加入精餾,再回到上塔,那樣會(huì)使粗氬Ⅰ頂棚部含氧迅速升高,主冷液氧液位大幅升高,主冷液氧液位過低一是周折于保險(xiǎn);二是換熱面積減小,大氣吃不近日,氧產(chǎn)量上升,使主工況穩(wěn)定很大。(2)高低塔離開流程中的輪回液氧泵突停,液氧一大批積攢在上塔底部,使不得回到主冷,也會(huì)使主冷液氧液位大幅升高,后果同上,同聲也可能產(chǎn)生氮塞。因而對(duì)這兩種流程,泵若突停,要迅速?gòu)?fù)原;畸形倒泵,也要不慎操作,保障流量穩(wěn)固不間斷(無(wú)氫制氬流程液氬量驟然增大,會(huì)凈化主冷液氧,氧氣純度上升,乃至氮塞。)。(3)關(guān)于內(nèi)壓縮流程液體泵突停,會(huì)莫須有出品氧、氮、氬的供給。上面就液氬泵倒泵操作談多少點(diǎn)領(lǐng)會(huì): 

  率先正當(dāng)?shù)妮喕貧灞昧鞒虒?duì)泵的保險(xiǎn)運(yùn)行及不利倒泵很不足道,圖4所示流程比擬正當(dāng),每臺(tái)氬泵各有一條金雞獨(dú)立的進(jìn)口管,以確保予冷、抵換備用泵時(shí)不莫須有運(yùn)行泵;過濾器、彌補(bǔ)器、止回閥、保險(xiǎn)閥的設(shè)置如前所述;另外氬泵入口回暖彈道使不得太細(xì),要不全回暖時(shí)泵的壓力過高,周折于泵的保險(xiǎn);加溫閥要裝在泵后,以保障加溫時(shí),能把過濾器上的雜質(zhì)吹除腌臜。眼前比擬先進(jìn)的流程是,兩臺(tái)液體泵一用一備,備用泵在于冷態(tài)低速運(yùn)行,當(dāng)主泵故障停機(jī)后,備用泵可以即

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