摘 要 介紹了大型汽輪發(fā)電機(jī)運(yùn)行中存在的氫氣純度和氫氣濕度不合格、發(fā)電機(jī)內(nèi)進(jìn)油等的原因、危害及防范措施。
0 前 言
目前,我國(guó)加入電網(wǎng)運(yùn)行的300MW及以上大型汽輪發(fā)電機(jī)已有近200臺(tái),這些機(jī)組已成為我國(guó)電網(wǎng)的主力機(jī)組。其冷卻方式絕大部分為水-氫-氫(即定子線圈水內(nèi)冷,轉(zhuǎn)子繞組定子鐵芯及構(gòu)件表面氫冷卻),簡(jiǎn)稱氫冷發(fā)電機(jī)。它們具有效率高,冷卻效果好,安全可靠等優(yōu)勢(shì)。采用氫氣冷卻的發(fā)電機(jī)在運(yùn)行和備用期間,發(fā)電機(jī)內(nèi)腔充壓0.3MPa,氫氣與大氣之間采用密封油系統(tǒng)隔絕。由于油氫之間的直接接觸,若運(yùn)行維護(hù)和控制不當(dāng),極易造成發(fā)電機(jī)進(jìn)油,以及氫氣純度、濕度不合格,給大型發(fā)電機(jī)的安全穩(wěn)定可
靠運(yùn)行帶來(lái)潛在的危害。
1 氫氣純度、濕度不合格以及機(jī)內(nèi)進(jìn)油的危害 氫氣純度不合格,將導(dǎo)致冷卻效率降低,造成機(jī)內(nèi)構(gòu)件局部過(guò)熱,同時(shí)有害氣體的存在還會(huì)造成絕緣老化、鐵芯及其金屬部件腐蝕。氫氣濕度過(guò)大,對(duì)發(fā)電機(jī)定子絕緣的影響更大,一是水分在運(yùn)行中蒸發(fā)為水蒸汽,使微細(xì)擊穿點(diǎn)之間氫氣介質(zhì)導(dǎo)電率升高。二是水汽吸附在絕緣層上,侵入絕緣內(nèi)部的水將造成內(nèi)部導(dǎo)體與外部絕緣表面電位相等,成為等電位體,威脅發(fā)電機(jī)定子絕緣,誘發(fā)發(fā)電機(jī)絕緣事故。油進(jìn)入發(fā)電機(jī)內(nèi),將直接導(dǎo)致發(fā)電機(jī)絕緣腐蝕、老化,若油中含水量超標(biāo),油中水分蒸發(fā),則導(dǎo)致與氫氣濕度過(guò)大的同樣后果。此外,油進(jìn)入發(fā)電機(jī),如果未及時(shí)排出,油在機(jī)內(nèi)蒸發(fā)產(chǎn)生油煙蒸汽,其危害也是十分可怕的。所以,潮濕環(huán)境對(duì)大型發(fā)電機(jī)的運(yùn)行是十分不利的。它將對(duì)發(fā)電機(jī)護(hù)環(huán)產(chǎn)生腐蝕作用,并溶解和凝聚其它有害元素,使機(jī)內(nèi)構(gòu)件產(chǎn)生表面凝露,使轉(zhuǎn)子護(hù)環(huán)受產(chǎn)生附加應(yīng)力而導(dǎo)致裂紋等危害。近幾年來(lái),因?yàn)闅錃饧兌炔缓细,氫氣濕度過(guò)大和機(jī)內(nèi)進(jìn)油,已造成多次大型發(fā)電機(jī)絕緣損壞事故。原電力部相繼于1996年和1998年先后發(fā)文,對(duì)大型發(fā)電機(jī)運(yùn)行中的氫氣純度、濕度和防止機(jī)內(nèi)進(jìn)油作了規(guī)定。但由于這些異常運(yùn)行方式帶來(lái)的是“慢性病”,加之管理方面的疏忽,這些帶普遍性的問(wèn)題,依然不同程度存在。應(yīng)當(dāng)引起高度警覺(jué)和重視,方能防患于未然。
2 導(dǎo)致大型發(fā)電機(jī)氫氣純度、濕度不合格和機(jī)內(nèi)進(jìn)油的原因分析
2.1 監(jiān)督管理上的忽視是造成大型發(fā)電機(jī)氫氣純度和濕度不合格的原因之一。目前,對(duì)發(fā)電機(jī)運(yùn)行中氫氣純度和濕度雖然有跟班取樣分析制度,但還沒(méi)有建立監(jiān)督考核機(jī)制,至今未納入化學(xué)監(jiān)督和絕緣監(jiān)督的考核范疇,因此,很難提高緊迫感。以我廠2臺(tái)300 MW發(fā)電機(jī)2004年1~12月份氫純度、濕度合格率統(tǒng)計(jì)來(lái)看,其純度合格率為67.5%和52.5%,而濕度合格率則為0和0.14%。因不屬技術(shù)監(jiān)督考核指標(biāo),尚未能引起足夠的重視。
2.2 氫氣干燥裝置不夠合理。目前300MW大型發(fā)電機(jī)基本都是由轉(zhuǎn)子兩端的風(fēng)扇隨轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生風(fēng)壓差,在機(jī)內(nèi)形成氫氣封閉循環(huán)流動(dòng),當(dāng)發(fā)電機(jī)在停運(yùn)備用狀態(tài)下,機(jī)內(nèi)氫氣差壓消失,依靠壓差進(jìn)氣的氫氣干燥器氫氣無(wú)法流動(dòng),干燥器不能對(duì)氫氣進(jìn)行干燥。
2.3 氫氣干燥器安裝位置不合理,設(shè)備存在缺陷,發(fā)電機(jī)運(yùn)行中干燥器投運(yùn)不正常。大多數(shù)電廠的氫氣干燥器設(shè)計(jì)安裝在0 m層,由于管路長(zhǎng)、管徑小、阻力大、漏氫點(diǎn)多,自動(dòng)裝置不可靠,加之冷凝式氫氣干燥器運(yùn)行2 h后要停2 h進(jìn)行除霜排濕,而設(shè)計(jì)配套是1機(jī)1臺(tái),便形成了停停開(kāi)開(kāi)的運(yùn)行方式。
2.4 發(fā)電機(jī)密封油中含水超標(biāo)。由于密封油取自汽輪機(jī)潤(rùn)滑油系統(tǒng),在汽輪機(jī)運(yùn)行中,由于各方面的原因,造成軸封蒸汽進(jìn)入軸承油室,凝結(jié)成水進(jìn)入油中。含有較高水分的油在密封瓦中蒸發(fā)進(jìn)入氫氣內(nèi)。
2.5 發(fā)電機(jī)啟動(dòng)升負(fù)荷或低負(fù)荷運(yùn)行,氫氣冷卻器冷卻水量調(diào)整控制不當(dāng)或冷卻水溫過(guò)低,流量過(guò)大,導(dǎo)致氫溫過(guò)低產(chǎn)生凝露。內(nèi)冷水系統(tǒng)機(jī)內(nèi)接頭和氫冷器微細(xì)滲漏也可能導(dǎo)致機(jī)內(nèi)氫氣濕度增大。
2.6 發(fā)電機(jī)油水指示計(jì)失效或無(wú)遠(yuǎn)傳報(bào)警功能,運(yùn)行值班人員巡視檢查維護(hù)不到位,未按規(guī)定進(jìn)行排污排油水,造成油水長(zhǎng)期沉積在發(fā)電機(jī)內(nèi)蒸發(fā),影響氫氣濕度升高。
2.7 發(fā)電機(jī)內(nèi)進(jìn)油的原因
2.7.1 發(fā)電機(jī)密封瓦結(jié)構(gòu)不盡合理。目前300MW大型氫冷發(fā)電機(jī)均采用雙流環(huán)式密封瓦,油密封裝置置于發(fā)電機(jī)兩端蓋內(nèi),其作用是通過(guò)軸頸與密封瓦之間的油膜阻止氫氣外逸。雙流環(huán)即密封瓦的氫側(cè)與空側(cè)各自自成獨(dú)立的循環(huán)油路,通過(guò)平衡閥的控制使兩路油壓維持均衡,限制兩路油相互竄流,從而達(dá)到減少氫氣外漏。油與空氣和氫氣之間的隔絕是采用兩道迷宮式油檔來(lái)實(shí)現(xiàn)的,氫側(cè)為了防止油進(jìn)入發(fā)電機(jī)內(nèi),還有一道迷宮式外油檔阻止油進(jìn)入發(fā)電機(jī)。此種結(jié)構(gòu)的密封瓦,要求裝配間隙精度相當(dāng)嚴(yán),如果制造、安裝達(dá)不到要求,間隙過(guò)大等,都極易造成密封油進(jìn)入發(fā)電機(jī)。
2.7.2 平衡閥或差壓閥工作失常。300 MW發(fā)電機(jī)運(yùn)行中要求平衡調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)精度達(dá)到±490Pa,要求差壓閥具有良好、靈敏的跟蹤性能和富余的調(diào)節(jié)范圍。但該2閥的裝配精度相當(dāng)高,如果油中含有雜質(zhì)、水分等,則極易造成2閥卡澀,工作失常。
3 提高氫氣純度、降低氫氣濕度的措施
3.1 從氫氣質(zhì)量源頭抓起,保證制氫站補(bǔ)向發(fā)電機(jī)的氫氣純度和濕度達(dá)到要求,干燥器能正常投入,確保進(jìn)入儲(chǔ)氫罐的氫氣濕度(用美國(guó)CENER-ALEASTERN公司產(chǎn)D-2型露點(diǎn)儀檢測(cè)),常壓下濕度不大于2 g/m3,露點(diǎn)≤-50℃。
3.2 保證發(fā)電機(jī)冷凝式氫氣干燥器正常投運(yùn),有條件時(shí)應(yīng)將