0 前言
我廠PTA裝置1995年7月開工,隨著時間的流逝,部分設(shè)備逐漸出現(xiàn)老化、故障率升高、備件定貨來源中斷等問題,給裝置正常生產(chǎn)帶來了較大困難。為解決這些問題,選用SIEMENS公司的LO—GO!可編程邏輯繼電器,對PTA生產(chǎn)中的空壓機、氮壓機、袋式過濾器反吹控制系統(tǒng)的控制作了改造和優(yōu)化。 LOGO!是SIEMENS公司推出的通用邏輯模塊,集成有:控制功能、操作和顯示單元、電源、用于擴(kuò)展模塊的接口、預(yù)制的基本功能(通斷延時繼電器、電流脈沖繼電器、軟開關(guān))、時間開關(guān)、二進(jìn)制指示器、輸入和輸出。
1 空壓機潤滑油壓開關(guān)三選二控制
1.1 存在的問題
空壓機是化纖廠PTA裝置的核心設(shè)備,其運行工作的正常與否直接影響全氧化裝置的生產(chǎn)。若潤滑油壓開關(guān)誤動作,則會聯(lián)鎖空壓機停機,從而導(dǎo)致氧化裝置停車。我廠出現(xiàn)過2次PSLL6684油壓開關(guān)誤動作聯(lián)鎖空壓機停機,從而導(dǎo)致氧化裝置停車,給氧化生產(chǎn)帶來較大的損失。
1.2 解決問題的思路及方法
為避免PSLL6684油壓開關(guān)誤動作聯(lián)鎖空壓機停機,又要確保實際潤滑油壓低時必須停機,對空壓機的PSLL6684潤滑油油壓開關(guān)低聯(lián)鎖回路作了三選二改造。增加2個油壓開關(guān),在不改變聯(lián)鎖通道的前提下,利用LOGO!可編程繼電器,編作三選二程序,從而實現(xiàn)PSLL6684潤滑油油壓開關(guān)低聯(lián)鎖回路三選二功能。即用3個油壓開關(guān)檢測潤滑油油壓,只有當(dāng)2個以上開關(guān)動作時才輸出,聯(lián)鎖回路啟動,使空壓機停止運轉(zhuǎn),確保設(shè)備不損壞。選用的是 LOGO 112/24RC0可編程繼電器,12/24 V供電,8個數(shù)字量輸入,如下述:
Q1=I1×12+12×13+I1×13.
式中:I1為PSLL6684;12 為PSLL6684A;13為PSLL6684B。
1.3 具體實施步驟
在原PSLL6684處并接3個油壓開關(guān)(PSLL6684,PSLL6684A,PSLL6684B)檢測潤滑油油壓,將其常開接點引入盤內(nèi) LOGO!可編程繼電器I1,I2,I3輸入端子,把輸出端子Q1與原聯(lián)鎖回路連接,只有當(dāng)2個以上開關(guān)接點動作時Q1才輸出,聯(lián)鎖回路啟動,使空壓機停,確保設(shè)備不損壞。
2 氮氣壓縮機報警指示盤的功能
2.1 存在的問題
[$page] PTA裝置氮氣壓縮機C一830A/B是提供氮氣的,在氧化反應(yīng)器D1.301緊急停車時,為氧化反應(yīng)器D1—301和第一TA結(jié)晶器D1-401提供2 h的惰性氣體;在開車和反應(yīng)器處于“保持”狀態(tài)時,裝置也需要間歇使用高壓惰性氣體,以保證反應(yīng)器的安全。2005年l1月12日開工時,報警指示盤TOSHIBA的PLC(型號:PROSEC EX M40/20)出現(xiàn)電源故障,修復(fù)電源后又發(fā)現(xiàn)其CPU不能運行,造成該PLC徹底報廢,由于沒有備件,報警指示盤徹底癱瘓,使操作人員不能對壓縮機運行的正常與否進(jìn)行監(jiān)控,給工作人員帶來極大不便,出現(xiàn)故障更是無從判斷。
2.2 解決問題的思路及方法
為了確保氧化裝置氮氣壓縮機C一830A/B的正常運轉(zhuǎn),不影響氧化裝置的生產(chǎn),組織力量對氮氣壓縮機C-830A/B的報警指示盤做了改造,利用5 個sI—EMENS的可編程繼電器LOGO!,按照工藝生產(chǎn)要求自行編程、安裝、調(diào)試